“一燒圓輥南側邊緣因擋料板延伸較長,影響邊緣下料量,導致南側布料持續欠料。利用停機檢修時機,順著現有圓輥擋料板形狀,割除3-5公分,優化布料設施,改善一燒料面邊緣欠料現狀……”近日,針對“如何改善料面欠料”的問題探討,在燒結廠1#期主控室內開展地如火如荼。這是燒結廠精益生產、挖潛增效的工作場景之一。
工藝組穩定指標,提升指標合格率是關鍵
今年以來,該廠以量化降本工作為目標,本著“上道工序為下道工序服務”的理念,精細化管控生產成本,不斷優化產品結構、生產工藝,全面提升企業創效能力。結合各車間整體運行情況,各車間生產工藝主任牽頭做好生產動態分析,從大處著眼,小處著手,找準“切入點”,在數據中發現問題,對燒結礦堿度、FeO、轉鼓指數等重要指標嚴格按照燒結礦指標窄區間要求控制,嚴控燒結機“三點”溫度、負壓等具體參數?椿鸸げ剂蠂栏癜凑展に嚥僮鳂藴,堅持厚料層操作原理,杜絕料面偏黃、拉勾、欠料等導致的指標不達標。
根據目前系統運行情況,該廠提出了單輥導料溜槽改造項目,單輥導料溜槽原使用4塊溜槽耐磨襯板,使用壽命為12個月,備件材料費用約25萬元/套。襯板材質為耐磨合金鑄造,一旦開裂,便無法維修。通過自主設計測量尺寸,研究物料落差及落腳料點,將原可拆卸的合金接料板改造為耐磨鋼板制成的接料盒,在盒內部填充耐磨澆筑料,同時為降低接料板磨損程度,將接料板受料面設計成階梯臺階,共計花費約5萬元,此項目的改造減少了物料移動過程中對接料板的摩擦,節省備件成本費用約20萬元/套。
設備組高標準謀劃,高質量推進是核心
該廠在抓好基礎管理工作的同時,堅持以設備“三個月不檢修”為目標,夯實全員設備管理基礎,嚴格控制設備維修費用及庫存資金占用,提高備件材料供貨質量。各車間根據設備運行情況 ,做好設備運行維修、備品備件管理、修舊利廢等工作,建立《燒結廠關鍵設備備件更換周期表》及《燒結廠關鍵設備皮帶更換周期表》,對設備規格型號、皮帶硫化長度、皮帶生產廠家、更換日期、責任人等信息一一上“墻”。同時,在設備工作管理方面,嚴格做到“三不”:設備確認不到位不操作、準備工作不到位不操作、各環節未確認到位不操作,結合“設備承包制”對各設備建立一機一檔,保障設備有效作業率,致力于提升設備的安全保障和性能。
下一步,該廠全體干部職工將持續以“一切成本皆可降”的理念深度融入到生產過程的每個環節之中,上下齊心協力,廣思路、控成本,精打細算過“緊日子、苦日子”,堅決打贏降本增效攻堅戰。(燒結廠 張優優 張敏)